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中山租赁登高车,    登高车共轨系统模型仿真及轨压控制策略验证
新闻分类:公司新闻   作者:admin    发布于:2017-07-274    文字:【】【】【

      中山租赁登高车, 登高车共轨系统模型仿真及轨压控制策略验证   中山租赁登高车, 中山出租登高车, 中山登高车多少钱     MeUn和PCV阶跃调节轨压仿真,  MeUn阶跃时调节轨压仿真压力控制阀的占空比设置为100%,PCV关闭并保持不变,轨压由燃油计量单元控制,占空比由91.2%跃变到87.5%,保持3s,再从91.2%跃变到87.5%,轨压阶跃变化。共轨系统模型计算的轨压在第3s时由60MPa跳跃到120MPa,在第6s时由120MPa跃变到60MPa,轨压正向阶跃响应时间大约为1.5s,负向阶跃响应时间大约为1.2s,正负阶跃均无超调,稳态时的轨压波动范围在±0.2MPa以内。PCV阶跃时调节轨压仿真燃油计量单元占空比为零,MeUn开度最大并保持不变,轨压由压力控制阀控制,占空比由54.9207%跃变到79.0951%,保持3s,再从79.0951%跃变到54.9207%,轨压阶跃变化。共轨系统模型计算的轨压在第3s时由60MPa跳跃到120MPa,在第6s时由120MPa跃变到60MPa,轨压正向阶跃响应时间和负向阶跃响应时间大约都为0.4s,正负阶跃均无超调,稳态时的轨压波动范围在±0.8MPa以内。从压力控制阀调节轨压和燃油计量单元调节轨压的对比可以看出,轨压阶跃变化时,压力控制阀调节轨压时响应速度非常快,能够适应压力的快速变化,燃油计量单元调节轨压时稳态误差较小,更适应轨压稳态调节,所以轨压由双调节器共同调节优势非常明显。




     MeUn和PCV同时阶跃时调节轨压仿真,  PCV轨压由燃油计量单元和压力控制阀同时控制,燃油计量单元占空比由91.2%跃变到87.5%,保持3s,再从87.5%跃变到91.2%,压力控制阀占空比由54.92%跃变到79.10%,保持3s,再从79.10%跃变到54.92%,轨压阶跃变化;燃油计量单元占空比由91.2%跃变到30.0%,保持3s,再从30.0%跃变到91.2%,压力控制阀占空比由54.92%跃变到79.10%,保持3s,再从79.10%跃变到54.92%,轨压阶跃变化。燃油计量单元占空比阶跃到越小值时,其开度越大,进入高压泵的燃油量越多,轨压上升的越快,所以仿真轨压2的轨压正向阶跃响应时间约0.5s,仿真轨压1的轨压正向阶跃响应时间约2.5s;轨压负向阶跃时,由于仿真轨压1的燃油计量单元开度较小,进油量较少,喷油量不变,响应时间约0.8s,轨压稳定时间变长,而且出现了超调,仿真轨压2的燃油计量单元进油量变大,响应时间约0.45s,且无超调,两个仿真结果在稳态时的轨压波动范围在±0.5MPa以内。




   不同工况时的轨压模型控制仿真,  起动和怠速工况轨压控制。起动阶段轨压采用开环控制,燃油计量单元完全打开,压力控制阀设为固定值。起动工况时发动机转速从零增加到800rpm,轨压建立非常迅速,仅用1.3s轨压就能达到35MPa左右,当轨压接近目标轨压时,进入闭环控制,由压力控制阀控制轨压,稳定后轨压波动在±1.5MPa,起动迅速,波动较小,能够满足起动和怠速工况轨压控制要求。



     稳态工况时轨压控制仿真,  怠速工况轨压控制,设定发动机转速为800rpm,怠速轨压为35MPa,从仿真结果可以看出轨压波动很小,误差在±1MPa以内。稳态工况轨压控制,设定发动机转速为1500rpm,轨压为85MPa。从仿真结果可以看出轨压波动很小,误差在±1MPa以内。稳态工况轨压控制,设定发动机转速为2250rpm,轨压为110MPa。从仿真结果可以看出轨压波动很小,误差在±1.3MPa以内。轨压150MPa稳态工况控制.  稳态工况轨压控制,设定发动机转速为3500rpm,轨压为150MPa。从仿真结果可以看出轨压波动很小,误差在±1.5MPa以内。此仿真模型对应稳态工况时的轨压控制的波动较小,误差都在±1.5MPa以内,控制精度可以满足实际轨压控制的要求,能够作为轨压控制对象模型模拟轨压的变化。



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      瞬态工况时轨压控制仿真,设定发动机转速为800rpm至1250rpm再到800rpm变化,轨压由35MPa至70MPa正向阶跃,再到35MPa负向阶跃的仿真结果。瞬态工况轨压控制,设定发动机转速为1000rpm至2600rpm再到1000rpm变化,轨压由60MPa至120MPa正向阶跃,再到60MPa负向阶跃的仿真结果。 瞬态工况轨压控制,设定发动机转速为1000rpm至2600rpm再到1000rpm变化,轨压由100MPa至140MPa正向阶跃,再到60MPa负向阶跃的仿真结果。瞬态轨压阶跃变化几乎包含了发动机瞬态工况的全部范围,根据仿真结果可以看出稳态工况时轨压波动很小,误差在±2MPa以内;瞬态工况时轨压阶跃变化响应速度为0.5s左右,没有超调和过冲。瞬态工况的轨压控制精度和响应速度可以满足实际轨压控制的要求,能够作为轨压控制对象模型模拟轨压的变化。




     轨压控制策略验证,   稳态工况下轨压控制策略验证在怠速工况时,发动机转速为750rpm,喷油量为3mg/hub,对应的目标轨压为34.6MPa,轨压控制结果。此时燃油计量单元保持最大开度,高压泵以最大流率供油,通过压力控制阀对共轨管中燃油压力进行闭环控制,计算的轨压与实测的轨压非常接近,最大偏差为±0.5MPa,相对误差在1.7%以内。 在发动机中等负荷的稳态工况时,如发动机转速为1370rpm,喷油量为30.1mg/hub,目标轨压为80MPa时的轨压控制结果,发动机转速为1660rpm,喷油量为43.8mg/hub,目标轨压为120MPa时的轨压控制结果。发动机在中等负荷时,燃油计量单元和压力控制阀同时采用闭环PIDMAP64查表调节轨压,不但可以提高压缩燃油的利用效率,还可以很好的抑制轨压波动。仿真轨压与目标轨压和试验实际轨压对比,轨压稳态偏差小于±1MPa,误差小于1.8%。 在发动机全负荷的稳态工况时,如发动机转速为3150rpm,喷油量为6562.8mg/hub时,目标轨压为171MPa时的轨压控制结果。发动机在全负荷时,压力控制阀保持关闭状态,燃油计量单元采用闭环PID调节轨压,只提供所需的燃油量,减小高压泵引起的压力波动。从图中的仿真轨压与目标轨压和试验实测轨压对比,轨压仿真值最大偏差为±1.2MPa,相对误差小于0.8%。




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点击次数:839  更新时间:2017-07-27  【打印此页】  【关闭

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